“其他電廠存在多年的爐膛漏灰問題,我們這次檢修一定要想辦法徹底解決”,魯西電廠工程管理部副部長張益祥說。電廠設備巡檢是電廠人員的一項日常工作,通過定時或臨時的巡視檢查,能夠及時發現生產現場的異常情況,盡早發現問題,將隱患消除在萌芽狀態,對電廠安全可靠運行起著非常重要的作用。
工程管理部專工卜凡衛在例行巡檢時,發現#2鍋爐運轉層及四角鋼梁處有積灰,影響現場安全文明形象,在安排清潔人員打掃清理同時,也在他心中也存下了疑點,“正常不應該有積灰,應該是鍋爐有漏灰點”,他在有疑問的同時默默記下來這個問題,在隨后的巡檢中,他都特別關注這個區域,果不其然,清理過的鋼梁每隔幾天就有薄薄一層積灰,這驗證了他的判斷。
由于鍋爐處處都是焊縫,且爐膛保溫層面積龐大,盲目拆檢,很難找準漏點。針對這一問題,工程部特組織精干技術力量,進行兩次專業會議進行分析、研判、想辦法,聯系了幾家使用同類型鍋爐的電廠,但得到的答復是均有漏灰現象存在,大家七嘴八舌進行討論:“有的電廠已經6、7年了,查了多次都沒有找到具體漏點在哪里,咱們這漏灰也屬于正?!保半m然對新機組檢修經驗相對不足,但缺陷咱們也得想辦法解決。”,“對,咱們漠視缺陷,標準低,就會導致現場標準低,咱們一定要想法解決問題”,大家目標明確,經過幾番頭腦風暴,探討、研究、推演,最后決定采用拆除重點懷疑部位保溫,利用爐膛正壓鼓風方式進行查漏。
時間來到10月初,#2機組正常停運維修。停爐后,拆開重點懷疑部位的保溫層,工程管理部組織鍋爐專業技術人員,聯系運行啟動送風機、引風機,漏點在正壓風的作用下,檢查用的絲線就會出現被吹起的情況,這樣可以比較準確判斷漏點。
由于位置特殊點面過多,只能借助手電一道焊縫一道焊縫的排查,“吹著灰塵找裂紋”,現場人員逐一細致拉網式排查,他們就是這樣采取一點點的檢查、一點點排除的辦法,功夫不負用心人,經過幾番查找,在#2機組爐膛左后角14.5米處一個膨脹節后側,找到一處焊接漏點,分析為安裝筋板留出的工藝倒角后側漏焊。
公司領導說:“這個地方漏的話,那么其他地方是不是存在同樣的焊接問題?必須全面排查徹底治理漏灰問題”。工程管理部繼續擴大保溫拆除面積,經過兩天地毯式全面排查。目前已經將缺陷列入#2機組檢維修清單,應修必修、修必修好、制定方案,排出工期進行逐一消缺,徹底消除鍋爐漏灰漏風現象,確保此次#2機組檢維修到位,為下一步機組零隱患、零缺陷運行筑牢基礎。
細微之處,彰顯態度與技術。這是魯西電廠建章立制,廣大干部職工知責于心、擔責于身、履責于行勞動者品質的外顯;也是電廠加強設備缺陷管理、減少設備缺陷、保障設備安全運行具體措施的實現;更是他們心細如發的工作態度和精益求精、善于研討、善做善成的工匠精神的有力彰顯。